大型橫流冷卻塔改造及效果的技術說明
采用“混合膜滴填料”技術改造橫流冷卻塔,成功解決了橫流冷卻塔冷卻能力不足的問題。橫流冷卻塔改造后,冷卻能力顯著提高,浮水損失也顯著減少。
橫流式冷卻塔的主要問題如下:由于進氣所經歷的阻力不同,進氣通過阻力低的區(qū)域,導致氣流短路和通風不均,嚴重影響冷卻塔的冷卻效果,顯著降低其冷卻能力。
橫流塔的形狀像“倒三角形”,大量的水從百葉窗以巨大的動能向下流動,落在邊緣層填料上,對邊緣層填料造成異常損壞。通風管道被巨大的水幕堵塞,加劇了通風不均,降低了制冷能力。許多冷卻水換熱器管被大量脫落的填料環(huán)堵塞。
玻璃纖維正弦波集水器的選擇和安裝不當會導致嚴重的水漂移,并對各個方向構成威脅。水和化學物質損失增加,加劇了風機、電機、儀表等的腐蝕,縮短了風機的使用壽命。配水不均,百葉窗安裝不當,漏水嚴重。
橫流式冷卻塔風機葉片與風管壁的間隙過大,約為45-55mm(設計規(guī)格應為25-35mm)。冷卻塔填料和水箱之間的距離太大,導致風扇風量大幅損失。
橫流冷卻塔的改造主要進行了以下修改:去除了百葉窗附近直徑深度為1000mm的所有邊緣層填料,并使用了直波框架型薄膜填料。將老化或損壞的“M”板填料替換為新的“M“板填料。用玻璃布涂上有機樹脂,將百葉窗內每塊瓦楞板接縫處的漏水處密封嚴密,并堵塞每塊瓦楞板與水泥梁、柱、墻之間的縫隙。
多波雙功能集水器取代了舊的集水器。由于橫流塔上層風速高,下層風速低,上排為密集型集水器,中間兩排為中型,下排為稀疏型。每層集水器下方均采取導水措施。用玻璃布刷環(huán)氧樹脂,加厚風管喉部,使風機葉片與風管之間的間隙為25-35mm。由于百葉窗固定鉤嚴重腐蝕,所有掛鉤均已更換為不銹鋼掛鉤。橫流冷卻塔已被高度可調的目標噴嘴所取代。冷卻塔鋼架應采取除銹防腐措施。
橫流冷卻塔改造后,冷卻能力、風損和風機性能都得到了提高。夏季,合成裝置和尿素裝置不再滿負荷或超負荷運行,嚴重的水漂出塔外現(xiàn)象有所減少。冷卻塔周圍的環(huán)境得到了改善,生產操作和設備維護方便,設備維護成本降低,風機等設備的使用壽命延長,提供了安全生產條件,帶來了巨大的間接經濟效益和社會效益。
某化工廠化肥廠循環(huán)水冷卻塔已運行多年。冷卻塔的運行基本滿足生產需要。但現(xiàn)有問題日益嚴重,制冷能力逐年下降。在炎熱的夏季,隨著高溫和長時間的高溫,冷卻塔的冷卻能力嚴重導致合成和尿素裝置滿負荷運行。根據(jù)國內外冷卻塔的發(fā)展現(xiàn)狀,針對冷卻塔存在的問題,決定采用“混合膜滴填料”技術對冷卻塔進行改造。
廠內七座橫流冷卻塔的情況:總循環(huán)水量為13700m3/h,單塔冷卻能力為2300mAh,進水溫度為43℃,出水溫度為32℃,設計干球溫度為35℃,設計濕球溫度為27.5℃,設計大氣壓為726mmHg(96792Pa),相對濕度為77%,風機類型為1.85A,風機風量為2.62X106m3/h。
廠內七座橫流冷卻塔的尺寸如下:入口寬度為11m,填充高度為11.2m,填充直徑深度為5.0m,風高為5.8m,填充類型為M改性PVC滴灌填充,塔頂標高為15.7m,水箱頂部標高為1.70m,水箱底部標高為1.0m。
總體而言,通過對七座橫流冷卻塔的改造,克服了循環(huán)水運行管理中的不利因素,提高了冷卻塔的冷卻能力,實施了循環(huán)水操作的綜合管理和優(yōu)化操作。循環(huán)水換熱器在夏季合成和尿素裝置運行期間的運行狀態(tài)得到了改善。
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